安徽偉工機械科技有限公司
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振動消失模鑄造技術
振動消失模鑄造技術是在消失模鑄造過程中施加頻率和振幅的振動,使鑄件在振動場的作用下凝固,由于消失模鑄造凝固過程中對金屬溶液施加了時間振動,振動力使液相與固相間產生相對運動,而使枝晶破碎,增加液相內結晶,使鑄件終凝固組織細化、補縮提高,力學性能。該技術利用消失模鑄造中現(xiàn)成的緊實振動臺,通過振動電機產生的機械振動,使金屬液在動力激勵下生核,達到細化組織的目的,是一種操作簡便、成本低廉、無環(huán)境污染的方法。
消失模鑄件氣孔缺陷的預防措施
合理的澆注工藝和負壓度
消失模的澆注工藝是以充滿澆杯封閉直澆口為原則,如果澆注速度忽快忽慢,使充型造成劇烈的紊亂并在型腔內劇烈沸騰,將來不及氣化的泡沫包挾在合金液體內形成氣孔,特別不允許暴露直澆道使渣氣侵入,理想的澆注速度是液態(tài)合金的充型速度等于或略小于模型的氣化速度。工藝要點如下:
(1)采用空心直澆道并加設過濾器或采用專人擋渣。
(2)澆注速度,尤其是在航車的提升停頓瞬間力求均衡、力戒斷流,澆注過程始終充滿澆口杯,澆注進入尾期慢慢收包,使渣、氣及氣化殘留物有充分的時間浮集到冒口里。
(3)鐵水包內要有富裕的鐵水,不然必然把含渣的鐵水傾瀉進鑄件,搖包不如底漏包,如果資金允許,采用自動澆注機,那將減少人工澆注所形成的缺陷。
(4)確定合理的真空度。真空度過高加劇液態(tài)合金滲透性粘砂,并且造成附壁效應,不利于液相泡沫被涂層吸附生成很多氣孔。適宜的負壓是排氣的,也是防治粘砂的措施,澆注過程中建立合理的負壓場,使抽氣量大于發(fā)氣量,緊固干砂,機床鑄件幾何尺寸,縮短凝固時間,阻止氣孔擴散、長大,因為澆注停止后,金屬與涂層界面的液相涂沫的分解還在進行,負壓作為消失模鑄造的主要控制因素,這些年有很多的的企業(yè)錯誤地認為通過提高負壓可以排出鋼水內的氣體(特別是含氮鋼種),負壓排氣只能排出鋼水前沿至泡沫間隙內的氣體,液相物質與涂層先潤濕再氣化:鋼水內的氫氮在澆注過程中負壓無法提出。
(5)發(fā)泡模。涂料層干燥,型砂干燥。模型隨裝隨取,減少在空氣中的暴露時間防止涂層吸潮,在陰雨季節(jié)及南方和沿海高濕度地區(qū)尤其注意,看得見的水分和看不到的水分對消失模鑄造都有影響,如果干燥不,氣孔、粘砂、變形會同時反映在同一批鑄件上。
(6)模具粘合過程中,應選用的熱熔膠或冷膠,在粘牢的情況下用量越少越好,有條件的企業(yè)建議使用機械粘合,盡量避免使用汽化緩慢的白乳膠。
1.在熔化后期增加一個高溫保持時間,盡可能使各種爐料熔化的鐵液晶粒均勻,尤其是細化石墨;
2.適量增加外來異質(如硫化物),孕育效果,A型石墨的形成;
3.控制高牌號灰鑄鐵的硫、錳含量及其比例,控制回爐料比例,達到合適成分。
這些措施,對不同結構的鑄件產品是有差別的,需在實踐中掌握。
某公司某日,用電爐熔煉6爐灰鐵HT300鐵液,澆注液壓閥G03、G02等產品,經解剖內部組織發(fā)現(xiàn)大面積顯微縮孔、縮松、縮裂,共830只全部報廢。檢測布氏硬度HBS241,化學成分C 3.27%,Si 1.78%,Mn 0.83%,S 0.087%,P 0.04%。珠光體,E形石墨達80%(A型20%),石墨長度5級。據(jù)有關人員研究分析,應是鐵液材質出了問題。
化學成分分析的結果,對一般的薄壁HT300鑄件來說似乎是正常的,然而對于液壓閥鑄件(壁較厚)卻出了問題。此缺陷成因:初步判斷是鐵液中MnS的含量過高而引起的鑄件顯微縮孔、縮松、縮裂,也就是說鐵液中的S、Mn含量超出鑄件所適應的范圍(對不同鑄件其成分量有差別)。
由于在熔煉中加入了量的增S劑,鐵液中的S、Mn含量積累達到程度,就會導致鐵液含S量超出鑄件自身正常凝固結晶的要求,從而產生此類缺陷。對策:停止加入增S劑,調整Mn的含量,HT300灰鐵的五元素的正常含量,調整后,缺陷全部。
張經理先生
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