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    泵葉輪鑄件-常州葉輪鑄件-安徽偉工不銹鋼閘閥
    泵葉輪鑄件-常州葉輪鑄件-安徽偉工不銹鋼閘閥

    安徽偉工機械科技有限公司

    經(jīng)營模式:生產(chǎn)加工

    地址:蕪湖縣機械工業(yè)園榆林路1388號

    主營:電渦流緩速器組件,車輛配件,閥門及配件,工業(yè)管道配件研發(fā)

    業(yè)務(wù)熱線:1386-8888645

    QQ:1353026929

    產(chǎn)品詳情 聯(lián)系方式
    產(chǎn)品品牌:偉工機械
    供貨總量:不限
    價格說明:議定
    包裝說明:不限
    物流說明:貨運及物流
    交貨說明:按訂單
    有效期至:長期有效
    怎樣防止消失模鑄鋼件增碳

    減少增碳的措施

      消失模鑄鋼件表面增碳的影響因素包括鋼液的成份、鑄件壁厚、鑄件的冷卻速度、涂料層的厚度及透氣性、負(fù)壓度、模樣材料、模樣密度、澆冒口工藝、排氣方法、澆注位置、澆注溫度、澆注速度等。

      1.原始鋼液與模樣碳濃度的平衡

      鑄鋼件表面碳濃度的分布,主要取決于模樣分解產(chǎn)物中碳與鋼液中碳的濃度梯度,隨著鋼液中原始碳量的提高,二者的濃度差縮小,可地鑄鋼件表面增碳。鋼液中合金元素對鑄鋼件表面增碳有很大的影響,如Cr可增加鑄鋼表面的增碳,但可以減少碳層的。

      2.選用低密度或低含碳模樣材料

      模樣材料的變化可顯著降低模樣分解產(chǎn)物中碳的濃度,從而減少鑄件表面的增碳。模樣的密度越低,不僅發(fā)氣量減小,而且生成的固相碳也相應(yīng)減少,所以可使模樣分解產(chǎn)物中碳的濃度降低。低密度的模樣易于氣化,殘存液相少,所以對鋼液的冷卻作用小,有利于降低鑄鋼局部增碳。對于一般的鑄鋼件的生產(chǎn),模樣密度適于控制在0.016~0.025g/cm2。生產(chǎn)實踐表明,共聚模樣材料即可克服EPS模樣材料熱分解產(chǎn)物中殘?zhí)驾^多,也可克服PMMA模樣發(fā)氣量大,澆鑄時宜產(chǎn)生反噴、嗆火、氣孔等缺陷,可作為鑄鋼件的首先模樣材料。

      在模樣材料中增加脫碳劑,如硼酸、硼砂等,防止其燃燒;也可加入苛性堿、磷酸氫氨鹽類,提高模樣發(fā)火溫度,推遲延緩燃燒,縮短金屬液與模樣熱解產(chǎn)物的作用時間。

      在模樣中加入阻燃劑,阻止高溫時裂解燃燒,使其不產(chǎn)生或少產(chǎn)生含含碳固相物。如可加入氯化石蠟、三磷酸鹽、、三氧化二銻等,同時還可加入二苯酰過氧化物、二月桂酰氧化物等,加速含阻燃劑的模樣轉(zhuǎn)變?yōu)闅怏w。

      



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    視頻作者:安徽偉工機械科技有限公司






     1.在熔化后期增加一個高溫保持時間,盡可能使各種爐料熔化的鐵液晶粒均勻,尤其是細(xì)化石墨;

      2.適量增加外來異質(zhì)(如硫化物),孕育效果,A型石墨的形成;

      3.控制高牌號灰鑄鐵的硫、錳含量及其比例,控制回爐料比例,達到合適成分。

      這些措施,對不同結(jié)構(gòu)的鑄件產(chǎn)品是有差別的,需在實踐中掌握。

      某公司某日,用電爐熔煉6爐灰鐵HT300鐵液,澆注液壓閥G03、G02等產(chǎn)品,經(jīng)解剖內(nèi)部組織發(fā)現(xiàn)大面積顯微縮孔、縮松、縮裂,共830只全部報廢。檢測布氏硬度HBS241,化學(xué)成分C 3.27%,Si 1.78%,Mn 0.83%,S 0.087%,P 0.04%。珠光體,E形石墨達80%(A型20%),石墨長度5級。據(jù)有關(guān)人員研究分析,應(yīng)是鐵液材質(zhì)出了問題。

      化學(xué)成分分析的結(jié)果,對一般的薄壁HT300鑄件來說似乎是正常的,然而對于液壓閥鑄件(壁較厚)卻出了問題。此缺陷成因:初步判斷是鐵液中MnS的含量過高而引起的鑄件顯微縮孔、縮松、縮裂,也就是說鐵液中的S、Mn含量超出鑄件所適應(yīng)的范圍(對不同鑄件其成分量有差別)。

      由于在熔煉中加入了量的增S劑,鐵液中的S、Mn含量積累達到程度,就會導(dǎo)致鐵液含S量超出鑄件自身正常凝固結(jié)晶的要求,從而產(chǎn)生此類缺陷。對策:停止加入增S劑,調(diào)整Mn的含量,HT300灰鐵的五元素的正常含量,調(diào)整后,缺陷全部。





    這時鐵液在凝固過程中就在析出CO或CO2的同時產(chǎn)生部分棕色的MnS粉沫,形成鐵渣反應(yīng)氣縮孔。只要具備的條件,這種氣縮孔,不僅在電爐鐵液也在沖天爐鐵液中發(fā)生。其實我們在電爐熔化過程中,已經(jīng)增加了一部分硫,這些硫來自于:

      1、由回爐的澆注系統(tǒng)帶來,澆注系統(tǒng)中的硫磷含量遠(yuǎn)高于鑄件中的含量;

      2、生鐵中的硫,一般生鐵中的硫含量是不高的,而我們購買的普通生鐵上面都攜帶不同程度的爐渣(拉圾),我們是不會化驗的,但這些拉圾卻含有較高的硫磷,會帶入爐內(nèi);

      3、廢鋼和生鐵等爐料的鐵銹,氧化鐵含量較高,進入鐵液中會增加硫的吸收率。在這樣的情況下,如果我們再補加硫化鐵來增S,就過分了。實際生產(chǎn)高牌號灰鑄鐵件時,鐵液中的單質(zhì)S控制在0.03%~0.05%之間為妥。

    關(guān)于高牌號灰鐵(以HT300為例)的孕育工藝,傳統(tǒng)的孕育量是處理鐵液量的0.3%~0.4%(以沖天爐生產(chǎn)為主),近年來隨著電爐的普及,孕育量逐漸增加,新資料推薦0.5%~0.6%,本人通過長期實踐,選擇孕育量在0.8%左右,取得強度硬度和切削加工性能的提高,鑄件加工后的內(nèi)部缺陷大幅度減少。








    張經(jīng)理先生

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